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凹印珠光油墨的应用实例分析是嘛

发布时间:2021-07-14 20:54:24 阅读: 来源:茶宠厂家

凹印珠光油墨的应用实例分析

随着印刷业的迅猛发展,特别是在烟标及酒标印刷中,凹印珠光油墨以其独特的视觉效果,越来越受到包装用户的青睐。但凹印珠光油墨在平张凹印机上使用时常常会出现一些意想不到的问题,现举两例:

由于珠光的特殊性质,珠光油墨很难与软包装承印物和普通纸张凹印油墨彻底混溶,有印刷厂在印刷珠光墨时就出现了这种情况。由于珠光墨中掺有大量的普通墨,印品表面总是出现珠光不匀、带脏现象,开始认为是珠光油墨质量不行,换了几家油墨都不能解决问题。又怀疑是油墨回流有问题,把墨槽的进墨口放在墨槽下面,回流管装在上面,还是5.测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转)不行。把刮刀伸长,增大珠光墨与普通墨混溶区域,虽然解决了带脏的问题,但又出现了刮不净、拖尾等故障。为了增加珠光墨的分散性,在凹印版辊下面装一根匀墨辊,也能杜绝带脏问题,但匀墨辊上的平行的纹路偶尔会印在产品上,废品率大大增加。在平张凹印机墨槽底部加装匀墨辊,随着印版的高速运转,但油墨对匀墨辊的浮力也很不稳定,所以匀墨辊与印版的接触压力一直在变,不能正常印刷。平张凹印机的墨槽是封闭的,很难改变。如果做一个敞口墨槽,象轮转凹印机一样让匀墨辊在印版正前方随印版一起运转,后几经试印、批印后不再出现上述问题,印刷一切正常。

有一印刷厂调试珠光油墨,印刷设备为上海产平凹机,印刷速度6000张/小时,油墨连接料是硝基纤维素以及少量的聚酮树脂,所用稀释剂是乙酸乙酯和异丙醇的混合溶剂,调试过程中总是出现珠光墨印不上,流平差等现象。用25倍放大镜仔细观察后发现是油墨干燥太快所致。如果把平张凹印机与轮转凹印机相比的话,一台正常的6000张/小时的机器,它的实际线速度公式如下:V=6000×Ⅱ×D/60。实验机同电脑之间的通讯1般都是使用RS232串行通讯方法平张凹印机的印版直径是0.375米,则线速度为118米。显然机速很快,为什么会出现油墨干燥快的现象呢?后经论证,由于平张凹印机印版直径大,虽然线速度很高,但角速度很慢,印版大部分暴露在空气中,油墨还没有来得及充分流平,已干在印版穴里,出现堵版现象。加入慢干溶剂,乙酸乙酯、异丙醇、丙二醇甲醚配比为3:3:4,油墨黏度调整为24秒(2#查恩杯),机速为6000张/小时,就能达到客户要求。在批量印刷时,印刷后的墨膜用手轻轻一摸,油墨大面积脱落,减少慢干溶剂的量,珠光的效果不好,又出现堵版现象。会不会是纸张的问题?换另一家的白卡纸,问题依然如故。珠光墨有问题?想想珠光粉是片状的,很难形成平整而有致密的膜层,油墨干能保证1定的位移加荷速率燥太慢,连接料大量渗入纸张内部或溶剂残留在软包装印刷图文墨膜内,导致珠光粉悬浮在表面而脱落。按照由此得到材料或包装件的盈利-应变曲线图这个思路,用丙烯酸树脂代替硝基纤维素,重新设计配方,再次试机,问题便迎刃而解。以上经验点滴,仅供大家参考。

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